金門液壓動(dòng)拉開壓濾機(jī) 金門液壓自動(dòng)拉開壓濾機(jī)設(shè)備金門液壓自動(dòng)拉開壓濾機(jī)裝置 中科藍(lán)液壓自動(dòng)拉開壓濾機(jī)
本公司生產(chǎn)的液壓一次性自動(dòng)拉開壓濾機(jī),采用電接點(diǎn)壓力表實(shí)現(xiàn)自動(dòng)保壓,卸料時(shí)壓緊板帶動(dòng)由鏈條連接的每塊濾板,一次性完成卸料,操作安全可靠。具高,磨損少,操作方便,維護(hù)方便,運(yùn)行穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)可靠的特點(diǎn)。
本公司生產(chǎn)的壓濾機(jī),全采用實(shí)施《中華人民共和國(guó)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》:JB/T4333-2005所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。并提供完善的售前售中售后服務(wù),并可根據(jù)客戶特殊要求定制非標(biāo)機(jī)型。
液壓一次性自動(dòng)拉開壓濾機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)濾板壓緊、過濾、壓榨、反吹、洗滌、濾板松開、卸料等各道工序的自動(dòng)化控制;該機(jī)型配置了隔膜板,過濾后通過水壓或氣壓改變?yōu)V室容積,對(duì)濾餅進(jìn)行壓榨,進(jìn)一步降低濾餅含水率。
1、壓濾機(jī)作為一種成熟的脫水設(shè)備,被廣泛應(yīng)用到環(huán)保領(lǐng)域,成為污水污泥處理的重要設(shè)備。
2、污泥機(jī)械脫水主要是去除污泥顆粒間的毛細(xì)水,普通機(jī)械脫水后的污泥含水率常為65%-80%,呈泥餅狀。
3、機(jī)械脫水設(shè)備過去主要有帶式壓濾機(jī)、板框壓濾機(jī)和臥螺沉降離心機(jī),現(xiàn)常用廂式壓濾機(jī)、立式液壓壓濾機(jī)、隔膜機(jī)及高壓板框機(jī)。
4、采用污泥填埋時(shí),污泥脫水可大大減少污泥的堆積場(chǎng)地、節(jié)約運(yùn)輸過程中發(fā)生的費(fèi)用;在對(duì)污泥進(jìn)行堆肥處理時(shí),污泥脫水能保證堆肥順利進(jìn)行(堆肥過程中一般要求污泥有較低的含水率);如若進(jìn)行污泥焚燒,集中處理,污泥脫水率高可大大減少熱能消耗,降低危害物處理費(fèi)用。
5、但是,污泥成分復(fù)雜、相對(duì)密度較小、顆粒較細(xì),并往往是膠態(tài)狀況,決定了其不易脫水的特點(diǎn),所以到目前為止。除超高壓立式液壓壓濾機(jī)外,其余壓濾機(jī)均增加烘干工序以降低殘油(液)率。
6、帶式壓濾機(jī)電耗低.塑料板框壓濾機(jī)濾餅含水率低,但臥螺沉降離心機(jī)對(duì)污泥流量波動(dòng)的適應(yīng)性強(qiáng)、密閉性能好、處理量大、占地小。我國(guó)過去污水處理廠大多采用離心機(jī)、帶式壓濾機(jī)和板框壓濾機(jī),小型污水處理廠一般采用濃縮脫水一體機(jī)。現(xiàn)常用廂式壓濾機(jī),隔膜壓濾機(jī),以及超高壓立式液壓壓濾機(jī),其技術(shù),是污泥脫水的理想設(shè)備。
基于這種情況,提出如下改造方案:對(duì)快開式隔膜壓濾機(jī)的入料軟管、保護(hù)套方向進(jìn)行一定調(diào)整,具體就是在原有的基礎(chǔ)上調(diào)轉(zhuǎn)180°,將順時(shí)針彎曲變。這樣入料管內(nèi)的反作用力不僅不會(huì)對(duì)油缸的作用力產(chǎn)生抵消,同時(shí)還能加強(qiáng)壓榨作用,從而保證壓緊板的工作狀態(tài),杜絕中止時(shí)發(fā)生的故障問題。
壓濾機(jī)工作時(shí),濾板的拉緊以及松開工作是在主梁軌道上進(jìn)行的,在運(yùn)行過程中,脫軌現(xiàn)象也時(shí)有發(fā)生。,造成這種現(xiàn)象的主要原因是:濾板在收緊工作時(shí),連接濾板的小鏈發(fā)生脫落,導(dǎo)致軌道兩側(cè)的工作進(jìn)度不一致,進(jìn)而引發(fā)故障。
基于小鏈連接方式的問題,提出如下改造方案:在原設(shè)備中,將小鏈的7環(huán)小鏈降低成3環(huán)小鏈。觀察研究表明,扭鏈的發(fā)生是造成小鏈脫落的重要原因,將小鏈結(jié)構(gòu)這樣改造之后,在檢測(cè)小鏈運(yùn)行情況時(shí),3環(huán)比起7環(huán)更能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,杜絕扭鏈現(xiàn)象的發(fā)生。
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