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邯剛公司一煉鋼廠、邯寶煉鋼廠轉(zhuǎn)爐二次除塵器、倒灌站除塵器、LF除塵器、地而料倉除塵器的輸灰系統(tǒng),粗灰輸送系統(tǒng)、細(xì)灰輸送系統(tǒng)的刮板機和斗提機連接管都只是用鋼板焊接的方管簡單的連接起來。各輸灰系統(tǒng)的連接管都時常發(fā)生堵灰現(xiàn)象,如捕集的灰濕度大、粘附性強、易結(jié)塊,則很容易發(fā)生連通管堵塞現(xiàn)象,此連通管堵塞會造成斗提機斗子鏈、刮板機鏈條變形、斷裂,同時除塵器被迫停比運行,必須進(jìn)行大的搶修,每次都花費至少3個小時的時間割開堵塞的管道人工把堵塞物清理后再次進(jìn)行焊接,工作量大、勞動強度大、造成損失嚴(yán)重,直接影響除塵器所在的轉(zhuǎn)爐或者精煉爐停比生產(chǎn),對我l連續(xù)性生產(chǎn)造成了重大影響并造成重大經(jīng)濟(jì)損失,因此如何處理堵灰情況的解決迫在眉睫。
斗提機的輸送工作原理是:料斗把由轉(zhuǎn)爐或者精煉等產(chǎn)生的粗、細(xì)灰從下而的儲藏罐,隨著輸送帶或著鏈條提升到頂部,繞過頂輪后向下翻轉(zhuǎn),斗式提升機將灰傾倒入儲灰罐內(nèi),再由汽車等運輸工具定期拉走,帶傳動的斗式提升機的傳動帶通常采用橡膠帶,裝在下而或上方的傳動滾簡和上下方的改向滾簡上。鏈條傳動的斗式提升機一般裝有兩條平行的傳動鏈條,上而或下而有一對傳動鏈輪,下方或上方是一對改向鏈輪。斗式提升機一般都裝有機殼,以防止斗式提升機中粉塵飛揚而污染環(huán)境。
經(jīng)過百盛機械機械技術(shù)人員長期分析研究,對近兩年來每次堵料的情況和原因進(jìn)行分析,由于大塊異物進(jìn)入管道造成堵塞的通過加裝振動篩己經(jīng)處理;由于膠帶打滑,減少了提升機的提升量,使機座內(nèi)物料增多形成堵塞,我們通過增大張緊力,防止膠帶打滑的產(chǎn)生,但是90%以上堵灰的情況都是由于輸灰系統(tǒng)斗提刮板連接管處出現(xiàn)堵灰,由于當(dāng)時設(shè)計不合理引起的。目前輸灰系統(tǒng)斗提刮板連接管易堵灰的問題,我們找到比較好的兩種解決方法是:
種方法:增大此連接管的傾斜角度即坡度,以增加粗、細(xì)灰在此管處的流速,降低堵灰?guī)茁?,但這種方案需要整體提高系統(tǒng)各刮板機的高度。
第二種方法:在連接管下側(cè)增設(shè)振動器,使之卞動送灰,將振動器與刮灰系統(tǒng)起停信號進(jìn)行聯(lián)鎖,使之間歇性振動,振動時間、頻率、間歇時間根據(jù)各斗提機的工況進(jìn)行調(diào)節(jié)設(shè)定并將其加入控制系統(tǒng),實現(xiàn)自動運行。該方案可解決連接管堵灰現(xiàn)象。
通過到現(xiàn)場跟蹤查看,了解整個粗、細(xì)灰的輸送流程,經(jīng)過詳細(xì)分析、充分討論,種方法需要整體提高系統(tǒng)各刮板機的高度,改動量太大,太費時,需要增加上百萬的改造費用,并且改造的時候還會影響正常生產(chǎn),這種方法適合了剛投產(chǎn)或者新建項目,而我)都是己經(jīng)投產(chǎn)一年以上的項目,因此被排除。
大家一致認(rèn)為第二種方案是行之有效的解決方案,首先在連接管下側(cè)增增加振動器,把振動器跟PLC進(jìn)行連接,該方案只需要增加振動電機及常用兀器件、輔料即可完成改造,費用底、改造方便,并且改造過程中不影響正常生產(chǎn),因此第二種方法是一個科學(xué)、適用于邯鋼的解決方案。
1)根據(jù)我公司輸灰的種類、數(shù)量等等對進(jìn)行計算,通過對比最后選用ZW-5型振動器滿足我公司的使用要求,我公司選用的具體型號的頻率為頻率≥183m/s,振幅≥lmm,極振力400kg。
2)通過近2個月檢修時間先完成完成對邯寶煉鋼轉(zhuǎn)爐二次除塵器、倒灌站除塵器、LF除塵器、地而料倉除塵器等13個斗提機加裝振動器,之后又對一煉鋼廠轉(zhuǎn)爐區(qū)域、精煉區(qū)域等15個斗提機進(jìn)行改裝。
3)加裝完成振動器之后,及時跟電氣和自動化相關(guān)技術(shù)人員聯(lián)系,首先把振動器跟離振動器跟離斗提機最近的除塵PLC系統(tǒng)進(jìn)行連接,架設(shè)完成控制系統(tǒng)。
1)根據(jù)現(xiàn)場使用情況和排灰的規(guī)律,最后確定將振動器與刮灰系統(tǒng)起停信號進(jìn)行聯(lián)鎖,間歇性振動,振動時間、頻率、間歇時間都按照工藝要求寫入控制系統(tǒng),考慮到細(xì)灰冷卻后的粘結(jié),通過在控制系統(tǒng)中增加一段循環(huán)延時程序,使振動器隔半小時振動10秒鐘,將粘到壁上的粗、細(xì)灰震掉;根據(jù)進(jìn)料量大小設(shè)置一個固定值,當(dāng)超過設(shè)定值時,增加振動的頻率,當(dāng)通過的灰量低十設(shè)定值時保持固定頻率不變,通過編寫控制程序全部實現(xiàn)自動運行。改造前如圖1所示,改造加振動器后加圖2所示。
在除塵器刮板斗提機連接管出增加振動器改造完成后,由于程序參與控制,當(dāng)出現(xiàn)進(jìn)料不均勻,忽多忽少時也不會引起堵料。當(dāng)進(jìn)料多時,進(jìn)料量大十提升量,機座中物料剩余并積累,這個時候振動器頻率自動加大,使得使底座內(nèi)灰量逐漸減少,達(dá)到減少堵塞的作用;也沒有出現(xiàn)過膠帶打滑的情況。通過這次改造對煉鋼廠產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益:增設(shè)振動電機后改由變頻器控制振動給料機,解決連接管堵灰現(xiàn)象,這樣可減少大量的人力、物力消耗和浪費,這樣每月可減少堵灰5次,減少清灰、搶修人員10人,一年可以產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益為100萬元以上。
間接經(jīng)濟(jì)效益是保證轉(zhuǎn)爐二次除塵器、倒灌站除塵器、LF除塵器、地而料倉除塵器的輸灰系統(tǒng),粗灰輸送系統(tǒng)、細(xì)灰輸送系統(tǒng)的正常運行,減少事故事故,保障煉鋼廠正常生產(chǎn)順利進(jìn)行。這樣改造后輸灰系統(tǒng)由于此連接管堵灰而導(dǎo)致輸灰系統(tǒng)異常停止基木上杜絕,大大降低了由于輸灰系統(tǒng)異常停止造成的冒煙、事故處理揚塵,倒運堵灰所產(chǎn)生的二次粉塵污染,很大程度上改變煉鋼廠的環(huán)境衛(wèi)生。